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本文以三室蓄熱式焚燒爐(RTO)為例,針對三(sān)室RTO共(gòng)有6個換(huàn)向閥,在爐底兩兩成對,分組布置。
三組換向(xiàng)閥與RTO三(sān)個蓄(xù)熱室對應,通過一定的順序打開、關閉,引導煙氣通過蓄熱室、燃燒室,最終排放到(dào)大氣中。工作時RTO焚燒爐內呈微負壓(yā)狀態。高溫側換向閥的外側與煙氣出口管道連通,區(qū)域溫度最高(gāo)達300℃;低溫側換向(xiàng)閥的外側與煙氣進口(kǒu)管道連通,區域溫度最高(gāo)達200℃。爐內(nèi)廢氣具有一定的腐蝕性。裝置運行時,換向閥每60-180s開閉一(yī)次,動作頻繁。
換向閥的平麵閥(fá)板與密封端麵通過直接接觸實現密封。閥(fá)板閉合後,因加工、裝配精(jīng)度低導致密封不嚴,廢氣(qì)在壓力作用下流動,在閥板處形成(chéng)少許(xǔ)內漏,不通過蓄熱體及爐膛焚燒直接排放。同時,閥杆在往複(fù)運動中對密封填料(liào)造成磨損,使廢氣通過填料直接泄漏到(dào)大氣中,發生外漏。
另外,換向閥內(nèi)部存(cún)在高溫煙氣,經長期運行後,原閥(fá)杆與閥板均存在不同程度的腐蝕損壞。由於原換向閥設計存在上述問題,加之在排放指標、環保指標更為嚴格的情況下,即(jí)使少量的泄漏也會對排放指標產生很大的影(yǐng)響,因此需要通過改造提高閥(fá)門的密封性、耐蝕性和耐用度,使裝置能夠滿足現有工況條件下長期穩定運行的要求,並且使排放的廢(fèi)氣滿(mǎn)足《GB31571-2015 石油化學工業汙染物排放標準》的排放(fàng)指標。
根據(jù)長期運行後裝置換(huàn)向閥出現的泄露、損壞等問題,結合故(gù)障點的出(chū)現位置,可以從以下三個方麵對換向閥的結構進行分析(xī),並考慮改進辦(bàn)法:
1.閥杆材料及其連接結(jié)構換向閥的主要動件是閥杆和圓形閥板(bǎn),因閥門動作頻繁,密封結(jié)構(gòu)及支撐結構負荷較大。加(jiā)之爐中廢氣溫度較高且有較強的腐蝕性,裝置運行一段時間後,閥杆與閥板均發生了(le)一定(dìng)的磨損與破壞。經現場測量、檢查發現,閥板與密封麵之間存在一定程度(dù)的平行度偏差。因此,應對閥(fá)板與閥杆采取降低重(chóng)量、更換材料、增加錯動補償機構等措施使動件(jiàn)擁有更長的(de)使用壽命(mìng)和更好的(de)密封效果。
2.閥(fá)板密封結構原設計(jì)中,圓形閥板僅通過與密封麵接觸時自身發生形變來進行密封。由於加工精度無法保證,以及長(zhǎng)期運行(háng)帶來的支撐結構(gòu)磨損,圓形閥板與密封麵無法在圓周上所有的位置都能緊密接觸。因此,需要(yào)對閥(fá)板密封結構進行重新設計,來保證長(zhǎng)期運行中閥板密封的(de)可靠性。
3.閥杆密封結構及支撐結構原設計中(zhōng),閥杆的(de)密封組件采用的是填料式密封,由於換向閥的動作頻率非(fēi)常高(每60-180s動作1次(cì))使得(dé)此處密封填(tián)料的損耗非常(cháng)快。閥杆(gǎn)的支撐結構是在內外兩(liǎng)側對稱布置的由三個橡膠輪組成的支撐軸承。拆(chāi)除支撐軸承(chéng)後,發現滑輪表麵包膠因長期使用表麵已發生永久變形;滑輪的轉軸(zhóu)因長期與(yǔ)軸套幹磨,已嚴(yán)重(chóng)磨損;部分滑輪已無法正常轉動。此外,經檢(jiǎn)查發現,支撐軸承雖然有一(yī)定的調心(xīn)功能,但當閥杆兩端同(tóng)時采(cǎi)用此結(jié)構時,很(hěn)難保證閥杆與密封函的同心度,從而加劇了填料的磨損。填料磨損(sǔn)後,廢氣在此處(chù)發生泄漏。因此,需(xū)要(yào)對閥杆的密封結構(gòu)與支撐機構進(jìn)行重(chóng)新設(shè)計(jì),以達到更好的閥杆密封效果與更長的使用壽命(mìng)。
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