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我們以化(huà)工行業普遍應用的三室蓄熱式焚燒爐(RTO)為例,針對三室RTO共有6個換向(xiàng)閥,在爐(lú)底(dǐ)兩兩成對,分組布置(如下圖)。
三組換向閥與RTO三個蓄熱室對應,通過一定的順序打開、關(guān)閉,引導(dǎo)煙氣通過蓄熱(rè)室、燃燒室,最終排放到大(dà)氣中。工作時RTO焚燒爐內呈(chéng)微(wēi)負壓狀態(tài)。高溫側換向閥的外側與煙氣出口管道連通,區域溫度(dù)最高(gāo)達300℃;低溫側換向閥(fá)的外側與煙氣進口管道連通,區(qū)域溫度最(zuì)高(gāo)達200℃。爐內(nèi)廢氣具有一定(dìng)的腐蝕性。裝置運行時,換向閥每60-180s開閉一次,動作頻繁。
換向閥的平麵閥板與密封端麵通過直接接(jiē)觸實現(xiàn)密封。閥板閉(bì)合後,因加工、裝配(pèi)精度低(dī)導致(zhì)密封不嚴(yán),廢氣在壓力作用下流動,在閥板處形成少許內漏,不通過蓄熱體及爐膛焚燒(shāo)直接排放。同時,閥杆在往複運動中對密封填料造成磨損(sǔn),使廢氣通(tōng)過填料直接泄漏到大氣中,發生外漏。
另外,換向閥內部存在高溫煙氣(qì),經(jīng)長期運行後,原閥杆與閥板均存在不同程度的腐蝕損壞。由於原換(huàn)向(xiàng)閥設計存在上述問(wèn)題,加之在排放指標、環保指標更為(wéi)嚴格的情況下,即(jí)使少量的泄漏也會對排放指標產生很大的影響,因此需要通(tōng)過(guò)改造提高閥門的密封性、耐蝕性和耐用度,使裝置能(néng)夠滿足現有工況條件下長期穩定運行的要求,並且使排放的廢氣滿足《GB31571-2015 石油化學工業汙染物(wù)排放標準》的排放指標。
根據長(zhǎng)期運行後裝置換向閥出現的泄露、損壞等問題,結合故障(zhàng)點的出現位置,可以從以下三個(gè)方麵對(duì)換(huàn)向閥的結(jié)構進(jìn)行分析,並考慮改進(jìn)辦法:
1.閥(fá)杆材料及其連(lián)接結構換向閥的主要動件是(shì)閥杆和(hé)圓形閥(fá)板,因閥門動作頻繁,密封結構(gòu)及支撐結構負荷較大。加之爐中廢氣溫度較高且有較強的腐蝕性,裝置運行一段(duàn)時間後,閥杆與閥板均發生了一定的磨損與破壞。
經(jīng)現場測量、檢查發現,閥板與密(mì)封麵之間存在一定程度的(de)平行度偏差。因此,應對閥板與(yǔ)閥杆采(cǎi)取降低重量、更換材料(liào)、增加錯動補償機構等(děng)措施使動件擁有更長的使用壽命和更(gèng)好的密封效果。
2.閥板密封結構原設計(jì)中,圓(yuán)形閥板僅通過與密(mì)封麵接觸(chù)時自身發生(shēng)形變來進行(háng)密封。
由於加工(gōng)精度無(wú)法保證,以及長期運行帶來(lái)的支撐結構磨損,圓形閥(fá)板(bǎn)與密封(fēng)麵無法在圓周(zhōu)上所有的位置都能緊密接觸。因此,需要對閥(fá)板(bǎn)密封結(jié)構進行重新設計,來(lái)保證長期運行中閥板密封的可靠性。
3.閥杆密封結構及支撐結構原設計中,閥杆的密封(fēng)組件采用的(de)是填(tián)料式密封(fēng),由於換向閥的動作頻(pín)率非常(cháng)高(每60-180s動作1次)使得此處密封(fēng)填料的損耗非常快。
閥杆的支撐結構是在內外兩側對稱布置的(de)由三個橡膠輪組成的支撐軸承。
拆除支撐軸承後,發現滑(huá)輪表麵包膠因長期使用表麵已發生永久變形;滑輪的轉軸因長期(qī)與軸套幹磨,已嚴重磨損;部分滑輪已無法正常轉動。
此外,經檢查發現,支撐(chēng)軸承雖然有一定的調心功能,但(dàn)當閥杆兩端同時采用此結構時,很難保證(zhèng)閥杆與密封函的同(tóng)心度,從而加劇了填料的磨損。填料磨損後(hòu),廢氣在此處發生泄漏。因此,需要對閥杆的密封結構與支撐機構進行重新設計,以達(dá)到更好的閥杆密封效果與更長的使用壽命。
一、閥杆(gǎn)及其連接構件
如某塗布行業企業,一台55000Nm3/h處理量(liàng)的RTO,在換(huàn)向閥(fá)設計中的幾個取值,如閥杆為直徑60mm的實心杆,材質為不鏽鋼,閥板(bǎn)為直徑 1300mm,厚3-10mm 的圓形板,材質同為不鏽鋼(gāng)。在運(yùn)行一段時間後,閥杆與(yǔ)閥板表麵均出現了嚴(yán)重的腐(fǔ)蝕與磨(mó)損。考慮到長期運行時的設備工(gōng)況,需要同時滿足力學性能、表麵硬度、耐腐蝕性(xìng)三方麵要求(qiú),因此理想的替代材料有調製(zhì)鋼不(bú)鏽鋼或其他合金鋼。
根據現場的使用經(jīng)驗,選用直徑(jìng)63mm,厚10mm的不鏽鋼鋼(gāng)管作為(wéi)替代閥杆材料。閥板的材(cái)料也選(xuǎn)用不鏽鋼,直徑不變(biàn),厚度增加。
閥杆自身的磨損與閥杆支撐軸承的磨損(sǔn)均會導致活塞(sāi)杆與閥(fá)杆的同心度(dù)偏差進一步(bù)加大。改進的辦法是在過渡(dù)頭與活塞杆之間增加(jiā)一個浮動接頭。浮動接頭(tóu)允許兩側連接杆發生偏心滑動和球麵滑動(dòng),它能夠對活塞杆與閥杆之間的偏心量進行補(bǔ)償(cháng),使得換向閥在長期使用(yòng)過程中穩(wěn)定高(gāo)效地運行,降低RTO換向閥運行安全隱患。
二、閥板密封構件
1.改進後的閥板密封結構在密封麵上加工(gōng)兩道(dào)密封槽(cáo),選用適當(dāng)的彈性體材料作(zuò)為密封體;利用密(mì)封體的回彈性補償閥板與密封麵之間(jiān)的平行度偏差。同時(shí),利用兩道密封體形成迷宮密封結構(gòu),阻止(zhǐ)有機廢氣泄(xiè)漏,提高RTO處理效率(lǜ)。換向閥(fá)高溫側的環境溫度最高可達到300℃甚至更高(如部分行業需(xū)增加(jiā)反(fǎn)燒工藝(yì)),因(yīn)此要求(qiú)密封體材(cái)料在高溫下具(jù)有良好的物理(lǐ)、化學(xué)特性穩定(dìng)性。膨脹石墨的耐溫性出色,同時兼具較好的回彈性,非常適(shì)用於目的(de)工況。
2.改進後(hòu)的閥板密封結構在密封麵上增加集氣室,增加壓縮空氣(qì)接口,內部通(tōng)入正壓,以保證(zhèng)換向閥的零泄漏。
三、閥杆支撐構件
1.將原結構中(zhōng)的橡膠輪改為40Cr材(cái)質(zhì)的鋼輪,提高滑輪在高溫煙氣條件下的耐用性和耐腐蝕性。
2.增加下部兩個滑輪的寬度,增大滑輪(lún)與閥杆的接觸麵積,降低滑輪與閥杆之間接觸處的滑動摩擦阻力(lì)。
3.在每個滑輪內(nèi)部增加一對自潤滑軸承,使滑輪的滑動更加順滑,延長滑輪的使用壽命。
經過我們的研(yán)究和探索,根據上述改進措施,換向閥能夠滿足RTO長期使用的穩定性和重複性,使RTO設備做到滿足新標準中的排放要求,達到了預期的改進(jìn)目的。具體效果總結如(rú)下:
1.更換後(hòu)的不鏽鋼閥杆與閥板能夠有效抵(dǐ)抗腐蝕並降低閥(fá)杆支撐(chēng)負荷,減少磨損,具有(yǒu)更長的使用壽命。
2.作為閥板密封體(tǐ)材料,膨脹石墨在高溫下具有(yǒu)良(liáng)好的(de)熱穩定性和(hé)良好的(de)回彈率。
3.改進(jìn)後的閥杆密封(fēng)結構能(néng)夠有(yǒu)效(xiào)阻隔灰塵;有效阻止RTO運行過程中的有機廢氣泄漏,並對閥杆提供穩固支撐。改進後的閥杆支撐軸承運轉更加順滑,使用壽命大大增加。
4.改進提高了換向閥的密封性;提高了換向閥運行時的平順性與可靠性;延長了換向閥的使用(yòng)壽命。
綜合來源:YIHEAC
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