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關於蓄熱式焚燒爐(RTO)換向(xiàng)閥(fá)的結構分析與(yǔ)改進辦法

發(fā)布日期(qī):2021-04-06    點擊:1808次

我(wǒ)們(men)以化工行業普遍(biàn)應用的三室蓄熱式焚燒爐(RTO)為例,針對(duì)三室RTO共有6個換向閥,在(zài)爐底兩兩成對,分組布置(如下圖)。

三(sān)組換向閥(fá)與RTO三個蓄熱室對應,通過一定的(de)順序打開、關閉,引導煙氣通過蓄熱室、燃燒室(shì),最終排放到大氣中。工作時RTO焚燒爐內呈微負壓狀態。高溫側換向閥的外側與煙(yān)氣出口管道連通(tōng),區域溫度最高達300℃;低溫側換向閥的外側與煙氣進口管道(dào)連通,區域(yù)溫度最高達200℃。爐(lú)內廢氣具有一定的腐蝕性。裝置運行時,換向閥每60-180s開閉一次,動作頻繁。

換向閥的(de)平麵閥板與密封端麵通過直接接觸實現密封。閥(fá)板閉合後,因加工、裝配精度低導(dǎo)致密封不嚴,廢氣在壓力作用下流動,在閥板處形(xíng)成(chéng)少許內漏(lòu),不通過蓄熱體(tǐ)及爐膛焚燒直接排放。同時,閥(fá)杆(gǎn)在往(wǎng)複運動中對密封填(tián)料造成磨損,使(shǐ)廢氣通(tōng)過填料直接泄漏到大氣中,發生外漏。

另外,換向閥(fá)內部存在高溫煙氣(qì),經長期運行後,原閥杆與閥板均存在不同程度的腐(fǔ)蝕損壞。由於原換向閥設計存在上述問題,加之在(zài)排放(fàng)指標、環保指標更為嚴格的情況下,即使少量的(de)泄漏也會(huì)對(duì)排放指標產生很大的影響,因此需要通過改造提高閥門的密封(fēng)性、耐蝕性和耐用度,使裝置能夠滿足現有工況條件下長期穩定運(yùn)行的要(yào)求,並且使排放的廢氣滿足(zú)《GB31571-2015 石油化學(xué)工業汙染物排放標準》的排(pái)放指標。

根據長期運行後裝置換向閥出現的泄露、損壞等問題,結合故障點的出現位置,可以從(cóng)以下三個方麵對換(huàn)向閥的結(jié)構進行分析,並考慮改進辦法(fǎ):

1.閥杆材(cái)料(liào)及其(qí)連接結構換向閥的主要動件是閥(fá)杆和圓形閥板,因閥門動(dòng)作(zuò)頻繁,密封結構及支撐結構(gòu)負荷較大(dà)。加之爐中廢氣溫度較高(gāo)且有較強的腐(fǔ)蝕性,裝置運行一段時間(jiān)後,閥(fá)杆與閥板均發生了一定的磨損與破壞。

經現場測量、檢查發現,閥板與密封麵之間存在(zài)一定程度的平行度偏(piān)差。因此,應對閥板與閥杆采取降低重量、更換材料、增加錯(cuò)動補償機構等措(cuò)施使(shǐ)動件擁有更長的使用壽命和更好的密封效果。

2.閥板密封(fēng)結(jié)構原設計中,圓(yuán)形閥板僅(jǐn)通過與(yǔ)密封麵接觸時自身發生形變來進行(háng)密封(fēng)。

由於加工精度無法保證,以及長期運行帶來的支撐(chēng)結構磨損,圓形閥板與密封麵無法在圓周上所(suǒ)有的位置都能緊密接觸。因此,需要對閥板密封結構進行重新設計,來保證長期(qī)運行中閥板密封的可靠性。

3.閥杆密封結構及支撐結(jié)構原設計中,閥杆的密封組件采用的是填料式密封(fēng),由於換向(xiàng)閥的動作頻率非常(cháng)高(每60-180s動作1次)使得此處密封填料的損耗非(fēi)常(cháng)快。

閥杆的支撐結構是在內外兩側對稱(chēng)布(bù)置的由三個橡膠輪組成的支撐軸承。

拆除支撐軸承後,發現滑輪表麵包膠因長期使用表麵已發生永久變(biàn)形(xíng);滑輪的轉軸(zhóu)因長期與軸套幹磨,已嚴重磨損(sǔn);部分滑輪已無法正常轉動。

此外,經檢查發現,支撐軸承雖然有一(yī)定的調心功能,但(dàn)當閥杆兩端同時采(cǎi)用此結構時,很難保證閥杆與密封函的同心度,從而加(jiā)劇了填料的(de)磨損。填(tián)料磨損後,廢氣在此處發生泄漏。因此,需要對閥杆的密封結構與支撐機構進行重新設計,以達到(dào)更好的閥杆密封效果與更長的使用壽命。

一、閥杆及其連接構件

如某(mǒu)塗布(bù)行(háng)業(yè)企業,一台55000Nm3/h處(chù)理量的RTO,在換向閥設計中的幾個取值,如閥杆為直徑60mm的實(shí)心杆,材質為不鏽鋼,閥板為直徑 1300mm,厚3-10mm 的圓形(xíng)板,材質同為不鏽鋼。在運行一(yī)段時間後,閥杆與閥板表(biǎo)麵均出現了嚴重的(de)腐蝕與(yǔ)磨損。考慮到長期運行時的設備工況,需要同時滿足力學性能、表麵硬(yìng)度、耐腐蝕性三方麵(miàn)要求,因此理想的替代材料有調製鋼不鏽鋼或其他合金鋼。

根據現場的使用(yòng)經驗,選用直徑63mm,厚10mm的不鏽鋼(gāng)鋼管作為替代閥杆材料。閥板的(de)材料也選(xuǎn)用不(bú)鏽鋼,直(zhí)徑(jìng)不(bú)變,厚度增加。

閥(fá)杆自身的磨損與閥(fá)杆支撐(chēng)軸承的磨損均會導(dǎo)致活塞(sāi)杆與閥杆的同心度偏差進一步(bù)加大。改進的(de)辦(bàn)法是在過渡頭與活塞杆之間增加一個(gè)浮動接頭。浮動(dòng)接頭允許兩側連接杆發(fā)生(shēng)偏心滑動和球麵滑動,它能夠對活塞杆與閥杆之間的偏心量進行補償,使得換向閥在長期使用過程中穩定高效地運(yùn)行,降低RTO換向閥運行(háng)安全隱患(huàn)。

二、閥板(bǎn)密封(fēng)構件

1.改進後的閥板密封結構在密封麵上加工兩道密(mì)封槽,選用適當的彈性體材料作為密封體;利用密封體的回彈性補償(cháng)閥板與密封麵之間的平(píng)行度偏差(chà)。同時,利用兩道(dào)密封體(tǐ)形成迷宮密封結(jié)構,阻止有機廢氣泄漏(lòu),提高RTO處理(lǐ)效率。換(huàn)向閥高溫側的環境溫度最高可達到300℃甚至更高(如部分行業(yè)需增(zēng)加反燒工藝),因此要求密封體材料在高溫下具有良(liáng)好的(de)物理、化學特性(xìng)穩定性。膨(péng)脹石墨(mò)的耐溫性出色(sè),同時兼具較好(hǎo)的回彈性,非常適用(yòng)於目的工況。

2.改進後的(de)閥板(bǎn)密封結(jié)構在密封麵上增加(jiā)集(jí)氣(qì)室,增(zēng)加壓縮空(kōng)氣接口,內部通入正壓,以保證換(huàn)向閥的零泄漏。

三、閥杆支撐構件

1.將原結構中的橡膠輪改為40Cr材質的鋼(gāng)輪,提高滑輪在高溫煙氣條件下的耐用性和耐腐蝕性。

2.增加下部兩個滑輪(lún)的寬度,增大滑輪(lún)與閥(fá)杆的接觸麵積,降(jiàng)低滑輪與閥杆之間接觸處的滑動摩擦阻力。

3.在每個滑輪(lún)內部增加一對自潤滑軸承,使滑輪的滑動更加順(shùn)滑,延長滑輪的使用壽命。

經過我們的研究和探索,根據上述改進措施,換向閥能夠滿足RTO長期使用的穩定性和重複性,使RTO設備做到(dào)滿足(zú)新標準中的排放要求,達(dá)到(dào)了預(yù)期的改進目的。具體效果總結如下:

1.更換後(hòu)的不鏽鋼閥杆與閥板能夠(gòu)有效抵抗腐蝕並(bìng)降低閥杆支撐負荷,減少磨損,具有更長的使用壽命。

2.作為閥(fá)板密封體材料(liào),膨脹石墨在高溫下具有良好的熱穩定性和良好的回彈率。

3.改進後的閥杆密封結構能夠有效阻隔灰塵;有效阻止RTO運行過程中的有機廢氣泄(xiè)漏,並對閥杆(gǎn)提供穩固支撐。改進後的閥杆支撐軸承運轉更加順滑,使用壽命大大增加。

4.改進提高了(le)換(huàn)向閥的密封性;提高了換向閥(fá)運行時的平順性與可靠性;延長了換向(xiàng)閥的使用壽命。

綜(zōng)合來源:YIHEAC

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